棉纺公司有一位并粗保全工袁大军,他是保障设备高效运转的幕后英雄。今年48岁的袁师傅已在纺织厂兢兢业业工作了5年,从初入学徒到成为技术骨干,他亲身经历了纺织设备的更新换代,磨砺出了一身过硬的本领。
并粗工序作为纺纱流程的关键环节,设备一旦出现故障,轻则影响纱线质量,重则致使整条生产线停工。而袁师傅恰似经验老道的“医生”,总能迅速精准地诊断问题并解决。
1801粗纱机因落纱断头率高达30根,致使机台效率低下。袁师傅主动担当,连续两周扎根车间,每班仔细记录几十组数据。通过慢镜头视频回放以及逐部件触感检测,他精准锁定了“锭翼与纱管同心度偏差”“压掌塑料套和销钉、导纱钩变形导致张力不均”这两大问题,为后续攻关明确了方向。凭借刻苦钻研的精神,袁师傅历时3个月坚守机台、反复试验,最终达成了“落纱断头率从30根降至2根以内”的目标。
去年冬天的一个深夜,并粗机突然发出刺耳异响。挡车工紧急停机,值班维修工却毫无头绪。袁师傅接到电话后,二话不说,从温暖的被窝里迅速爬起,冒着寒风赶到车间。他专注地聆听机器运转声音,用手轻轻触摸轴承部位,很快判断出是齿轮箱磨损致使传动失衡。因没有备件可更换,他果断决定现场修复。他用砂纸一点点细致地打磨配合面,精心调整间隙,直至凌晨五点才让机器重新运转起来。
袁师傅不仅擅长抢修故障,更重视预防性维护。他依据多年积累的经验,总结出一套设备点检标准。每天提前一小时到岗,对并粗机的关键部位逐一检查,并认真记录运行数据。在他悉心维护下,车间的设备故障率下降了40%,每年为厂里节省维修费用十几万元。
当被问及5年如一日坚守岗位的缘由时,袁师傅用沾着机油的手抹了把脸,笑着说:“听着机器正常运转的声音,心里就踏实。”这朴实的话语,道出了一名普通保全工对岗位最深沉的热爱。在飞旋的纱锭间,他用布满老茧的双手编织着属于劳动者的光荣。
来源:悦达纺织集团